祥通:员工献“金点”企业获发展
近年来,祥通围绕着公司方针目标,抓环保、保安全、降成本、促创新、提质量、上等级、团结一致,拼搏奋进,克服了原材料价格上涨、疫情防控停产等诸多困难,各项工作取得了较好成绩。
这其中,公司内部掀起的创新热潮和以科技进步为依托不断推进的小改小革、合理化建议的方针政策,充分调动了广大员工的积极性,提高了员工为企业发展献计献策的主动性,小技改、小发明、小攻关不断涌现,一个又一个的“金点子”变成了 “金果子”。
创新技改一子落,收获发展满盘活。为激励员工改进现有工作方式、方法,提高工作效率,提升管理水平,降低生产经营成本,促进合理化建议与小改小革活动积极开展,祥通集团推出了 “金点子”征集活动,设立奖项,对小改小革成果和意见进行征集并评审奖为了促使员工多想“金点子”,由公司各单位、部门长期对小改小革建议进行收集并自评,再经公司年度评审,落实奖励政策,激发员工参与热情、干劲,员工改造意识大大提升,小改小革内容越来越广,小改小革活动在基层岗位的涌现越来越多。
通过持续有效的激励政策,创造力被激活了,员工人人争做“创客”,主动在生产经营过程中发现问部、解决问题,用自己的智慧为企业发展添砖加瓦,同时又在企业的创新发展中受益。据统计,去年一年,祥通共收集“金点子”一百多项,其中落实的一些获奖项目,为公司创造间接累计经济效益数百万元,企业和员工双双受益。
比如“防尘油废油回收利用”的点子。每台密炼机每个班生产95车料可产废油50-60公斤左右,之前只能大员囤积。炼胶车间2021年围绕节能降耗想到了废防尘油废油回收的想法,经过多次试验调整现成功进行废油回收利用,各项性能快检指标等也在正常范围内。现在进行在回收利用后,即保护了环境,又创造了效益,如果每月按25天生产计算,每年可增收约14万元左右。
比如“PVC/PVG糊防沉淀搅拌器”的点子。长期以来由于PVC、PVG糊中,通常加入一些无机物填料以及一些易于在静止状态沉淀的物质,所以每过3-4个月后糊池底部会有大量的沉淀物出现,沉淀物越积越多,越积越硬,为了不影响产品质是,就必须停产进行人工清理,每次清理6个人要清理3-4天,每次清理的沉淀物多达3-4吨,沉淀物以前就当垃圾处理掉,这种情况即浪费人力物力,也浪费了原材料。为了解决上述问题,经过反反复复的调研试验,时间多达两年多,方案多达5个之多,都因池底空间狭窄,导辊多又有带芯在里面走动之原因无法实施,或因搅拌效果不佳没有实施,或因动力传动原因无法实施。最终选用现在使用的这种方式的搅拌器,经过近7个月的运行,池底基本上无沉淀物出现,同时也解决了每天捞棉毛糊的麻烦,一举三得,为公司科省了大量的人力物力。
比如“PVC/PVG简易快速芯间粘合强力测定仪”的点子。PVC、PVG车间生产的产品其中一个主要指标:芯间粘合强度。它的合格与否关系到用户接头牢固程度,输送带的使用寿命,客户对产品的满意程度,以及今后的销售情况。但是它的检测以前要送到实验室,由于种种原因,它的检测时效太差,时间延时太长,不能及时发现产品粘合强度的情况,一旦发现产品异常,往往几千米带子都已经生产出来了。这样质量风险太大,只能是“亡羊补牢”的办法。由此产生了一种能否制造一种简易快速测量粘合强力的仪器办法,通过对实验室位力仪的观察,通过对杆秤原理的思考,通过带子承受不同重量的程度,换算成实验室的标准指标值。经过这一思路让本车间维修工制造了一台实用的粘合强力测定仪,经过该测力仪桂测的数据与实验室检测的数据对照,误差很小,可以满足实验室要求。
再比如“吊装带保护改造”的点子。输送带车间压延工序,在生产过程中大量吊装胶片、布卷、辊筒、铁杠等,对吊装带磨损严重,平均每条吊装带只能使用30天,造成不少浪费,大家开动脑筋集思广益,发现过期的消防带报废无用,就如不同长度的废旧消防带套在吊装带外层,起到了保护作用,外层的消防带磨损后还可以多次更换,使吊装带寿命延长5倍以上。
小改小革虽小,却不容“小”视。不论是PVC/PVG糊防沉淀搅拌器,还是防尘油废油回收利用等……这些改进,都为公司的降本增效提供了方向和实效,提升了企业竞争力。
聚沙成塔,集腋成裘。这些小改小革,凝结了广大员工的智慧和创造力,看似很“小”的举措,却发挥了举足轻重的作用,从工艺流程到减轻劳动强度,从降本增效到节约每一分钱成本,“金点子”正在祥通遍地闪光,最终让“金点子”结出丰硕的“金果子”。
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